近日,中金岭南凡口矿(以下简称“凡口矿”)选矿厂水处理自动化控制优化升级项目全面投入使用。
该项目依托PCS7系统实现水处理全流程自动化管控,有效破解了人工操作效率低、安全风险高、数据监测难等痛点,大幅提升废水回用率与生产管控水平,为矿山绿色低碳、降本增效发展注入科技动能。
近年来,国家及生态环保部门对矿山行业安全环保管控标准持续收紧,凡口矿主动践行绿色发展理念,严格按照既定时间节点全面停止尾矿库废料与选矿废水排放,全力推进选矿废水深度处理回用工程,实现选矿污水零排放目标,进一步巩固国家级绿色矿山建设成果。
在项目实施前,选矿厂水处理环节长期依赖人工操作:溢流池液位需现场观测并手动调节溢流泵启停与频率,操作不便且响应滞后;0#池、2#池阀门因点位分散,需人工现场开启,存在作业不及时、效率低下的情况;0#池外排水质依赖人工检测,生产连续性难以保障;7#池清水泵及配套设备均为现场操控,且仪表数据均为人工记录,一线人员劳动强度大。
为破解上述难题,凡口矿启动水处理自动化控制优化升级项目,以PCS7系统为核心,充分发挥其过程控制、逻辑控制与数据管理优势,搭建一体化集成管控平台。
项目在2#池、7#池、0#池加装高精度液位计,将气动阀、水质仪表信号通过IO站接入DCS系统,依托PLC编程实现液位联动控制溢流泵、阀门顺序自动启停;同步接入溢流泵远程启停、频率给定信号及各类流量计、压力表数据,通过WinCC组态画面实现远程排水操控与生产数据实时监测;7#池两台清水泵接入DP网络,实现全流程远程自动化控制。
项目调试阶段,技术团队攻坚克难,逐一破解各类技术难题:针对现场频率仪表反馈、运行指示不够准确的问题,团队通过核查图纸优化线路布局,彻底修复信号偏差;针对清水泵启动引发马保设备跳停故障,团队经过排查,确认是动力线干扰DP线路问题,将清水泵变频器信号采用硬接线连接PLC,重新规划设备网络布局,彻底消除干扰隐患;通过精细化调整清水泵控制器参数,实现了远程给定频率与面板输出频率精准同步,有力保障了设备稳定运行。
目前,该项目已稳定投入运行,清水消耗持续下降;全流程远程自动化操控替代了人工现场作业,大幅降低人员劳动强度,从源头消除现场操作安全风险;一体化组态画面平台实现生产数据可视化、管控便捷化,保障生产连续高效运行。
此次升级全面提升选矿厂自动化、智能化水平,为选矿行业水处理自动化改造提供了可复制、可推广的实践经验。
未来,凡口矿将持续践行FAITH经营理念,深挖生产环节降本增效潜力,持续推进智能化、绿色化技术改造,不断提升矿山核心竞争力,为行业绿色低碳、高效集约发展贡献更大力量。
来源:凡口聚焦